本钢板材特钢事业部

精益攻坚 浇次完成率达95%

本报讯(本钢记者站 温兆龙)近日,经过炼钢工序全体职工的共同努力,本钢板材特钢事业部成功攻克炼钢工序浇次完成率低的难题,目前该工序浇次完成率完达到95%的奋斗目标。这一成果优化了生产流程,降低生产成本,还进一步提升企业市场竞争力。

浇次完成率是衡量炼钢区域生产是否顺行的重要参数之一,对生产成本、加工工序的正常生产以及合同交付等方面都有着至关重要的影响。为提升浇次完成率,该事业部成立精益课题攻关小组,对浇次完成率低的难题进行深入分析和研究。通过对一段时期生产数据的统计分析,攻关小组找出影响浇次完成率的主要因素,包括连铸断浇和电炉节奏慢等,并制订详细的对策付诸实施。

在电炉冶炼方面,攻关小组通过优化供电吹氧工艺、控制辅料量和炉渣碱度、提高熔池的搅拌能力等措施,有效缩短电炉冶炼周期,提高了冶炼效率。此外,加强对废钢质量的验收和管理,确保钢铁料质量符合生产要求。在优化连铸工艺方面,对连铸机的设备状态进行全面检查和调整,确保设备稳定运行;优化连铸工艺参数,提高钢水过热度,降低中包温降,从而有效减少连铸断浇次数。

通过实施一系列措施,截至目前,该事业部的炼钢工序浇次完成率明显提升。断浇次数由最多时的14次降为2次,电炉冶炼周期也由最高的57分钟缩短至40分钟。

为巩固这一成果,该事业部还对相关管理制度进行修订和完善,修改外购废钢出厂管理规定,加强对废钢质量的验收和管理。同时,优化《电炉冶炼曲线》和《电炉标准化作业指导书》,为炼钢工序一线操作职工提供更加明确、规范的操作指导。

该事业部相关负责人表示,未来,他们将继续坚持创新驱动发展,通过制订精益课题不断攻克生产难题,为企业高质量发展注入新动能。