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本报讯(特聘记者 王健)日前,朝阳钢铁供电作业区完成二号精炼炉变电所高压柜国产化技术改造,成功破解原进口设备防护等级不足、无试验位置、采购及维护成本高等难题。改造后,单台套国产永磁式断路器较进口设备成本降幅达38.9%,实现安全升级与降本增效双赢。
项目实施过程中,该作业区锚定“安全生产与降本增效”核心目标,组建技术攻坚小组,以“国产化替代、安全达标、成本可控”为三大任务,系统制定改造方案。针对主母线敞开式缺陷,采用封闭化设计提升防护等级;优化手车结构布局,增设独立试验位置实现安全隔离;精选国产永磁式断路器,完成电气联锁逻辑调试确保与原有系统无缝衔接。通过现场模拟试验、分步安装调试、全流程安全管控,在保障生产连续性的前提下稳步推进改造落地,设备全面满足高压电气“五防”联锁国标要求,实现设备技术升级与安全保障能力同步提升。
下一步,该作业区将持续跟踪改造后设备运行数据,强化日常运维与状态监测,确保设备长期稳定可靠运行,同时总结国产化替代技术经验,提炼可复制推广的改造模式,逐步扩大关键设备国产化应用范围,为企业高质量发展提供更坚实的电力保障。