精耕细作提质效

——提钒炼钢厂铁钢界面优化工作纪实

岗位人员在脱硫集控室精心操作。

通讯员 张苏婷 文/图

今年以来,攀钢钒提钒炼钢厂以追求极致效率和多创效益为重点,持续抓好铁钢界面优化与全流程精细化管理,通过精准管控系统温降、升级智能装备、强化工序协同,在生产过程中深挖潜力,推动多项技术经济指标稳步提升。

优化布局,物流高效畅通

4月20日11时,随着火车鸣笛,98号铁水罐平稳进入提钒加料跨,停靠在指定作业区域。该厂历时3个月的提钒加料跨改造项目顺利投运后,现场作业人员精神饱满、精细操作,全力以赴确保物流畅通。

“以前吊车作业频繁,需要反复协调避让。现在提钒加料跨改造项目投入运行,操作等待时间大幅减少,我们干活更高效也更安全。”现场一位作业人员介绍。

曾经制约生产效能的“瓶颈”环节,如今已转变为高效顺畅的作业流程。项目改造前,脱硫跨存在物流不畅、工序衔接不合理等问题,导致生产组织困难,制约脱硫产能释放。项目投运后,全面满足100%铁水“先提钒、后脱硫”工艺要求,有效提升钒资源回收率,稳定铁水成分与质量,为后工序创造了更好的冶炼条件。

该厂进一步优化物流布局,科学减少吊车作业负荷,避免吊车交叉干扰、空车等待等情况发生,铁水罐周转时间降低13分钟,减少了铁水和半钢温降损失,大幅降低了物流成本。同时,实现脱硫半钢合理分流,有效释放脱硫工序深脱硫处理能力,满足品种钢生产需求,全面提升了铁钢界面流程管理水平。

装备升级,操作智能换新

洁净明亮的脱硫集控室内,电子屏幕实时监控作业流程。操作人员坐在控制台前,轻点鼠标即可完成生产指令下发。

以前,岗位作业人员需直面高温、粉尘与烟气,反复手动调枪、蹲守扒渣,高强度工作是岗位常态。如今,智能装备替代了高危重体力作业,操作人员远离高温与风险,劳动强度显著降低,作业环境全面改善。该厂“一键脱硫”复合喷吹系统精准控制粉剂配比与喷吹速率,脱硫反应更充分稳定;“一键扒渣”装置可自动规划路径、精准倾翻捞渣,全套动作一气呵成、流畅稳健。

从传统“人盯炉、凭经验”到“机换人、靠数据”,该厂脱硫工序实现了从人工操作到智能生产的跨越,效率、质量、安全同步提升,科技赋能焕发生机。

协作聚力,质效稳步提升

铁钢界面是提升炼铁与炼钢两大核心工序全流程生产运行效率,保障生产顺行的核心管理系统。一季度,该厂通过系统优化与精准管控,铁水罐周转率同比提升27.3%,铁水温降同比降低14.3%,运行质效显著改善。

该厂强化生产组织,严格执行“先放先兑、快进快出”的原则,加强炉机协同与节奏管控,有效减少铁水积压现象;加强与西部物联和相关部门的沟通联系,促使各工序高效联动;结合实时生产状况,精准管控配罐数量,确保铁钢界面动态平衡,提高生产组织效率与协作水平,充分发挥“一罐到底”工艺优势;严格控制在线铁水罐数量,提升周转率,缩短铁水罐停留时间;铁水罐运输过程中严格落实“有盖必加、应加尽加”的保温措施,最大限度降低铁水温降。

该厂还优化罐体修砌工艺,严把修砌质量与验收关,保障铁水罐运行安全,延长使用周期;不断提升铁钢界面衔接效率与本质安全管理水平,为高质量、高效率生产提供坚实保障。